国家科技重大专项(2011ZX05009-005-03A) 作品数:17 被引量:139 H指数:7 相关作者: 蒋官澄 李颖颖 谢水祥 罗少杰 张民 更多>> 相关机构: 中国石油大学(北京) 中国石油大学(北京) 中国石油 更多>> 发文基金: 国家科技重大专项 国家杰出青年科学基金 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 石油与天然气工程 理学 更多>>
多孔介质润湿反转为优先气湿及气体润湿性 被引量:6 2012年 理论和实验证实凝析气藏多孔介质表面润湿性由液湿转变为优先气湿可显著提高气井产量,且气湿程度对气井产量影响较大。但是目前,气体润湿性缺少定量评价方法,无法给出气湿性定量结论。通过理论分析和实验研究,分析了润湿反转的本质并实现了多孔介质表面由液湿性转变为优先气湿;然后提出了可表征固体表面气体润湿能力大小的参数ζ,应用停滴法建立了采用气湿参数ζ进行气湿性定量评价的方法,确立了气湿性定量评价指标,并采用毛细管上升实验,进一步验证了停滴法实验结果的正确性。实验结果表明:通过降低固体表面和固一液界面自由能是实现优先气湿的有效方法,随着Zonyl8740含量的增加,固体表面自由能降低,其表面的憎液亲气性增强。 蒋官澄 罗少杰 魏怡君 黄贤斌 张民 庞姜涛关键词:润湿反转 表面自由能 玻璃基质表面的气体润湿性与其表面自由能关系 被引量:1 2012年 针对气相中憎液表面的气体润湿性常常被忽略,但理论和实验证实气体的润湿性并不总是可以被忽略,凝析气藏气体润湿程度对气井产能具有重要影响,根据Owens双液法建立固体表面自由能计算模型,并且结合自定义的气体润湿性参数实现定量表征气体润湿性的大小,导出固体表面的气体润湿性与表面自由能的数学关系式.采用氟碳聚合物(Zonyl8740)实现空气中"空气/水/载玻片"体系载玻片表面的优先气湿,随Zonyl8740质量分数的增大"正十六烷/空气/载玻片"体系载玻片表面的气湿性增强. 张民 蒋官澄 邢晓璇 庞姜涛 孙飞 罗少杰关键词:表面自由能 新型酸化解堵剂与体系研究 被引量:12 2012年 在对辽河油田欢喜岭采油厂地区注水压力高、地层堵塞严重等问题原因分析的基础上,研发了一种新型酸化解堵剂(ABRer-1)。室内实验表明,与土酸相比,20%的新型解堵剂水溶液具有良好的缓速性能、防二次沉淀性能。根据辽河油田欢喜岭地区的岩性特征,室内优选了缓蚀剂、黏土稳定剂、助排剂、破乳剂等酸液添加剂,并确定了各添加剂加量,得到了新型酸化解堵体系配方:20%酸化解堵剂+0.1%缓蚀剂BSA-602+3%黏土稳定剂BSA-101+0.5%助排剂EL-11+0.1%破乳剂YBP-1。两口井的现场试验表明,新型酸化解堵体系可以降低注水压力5MPa以上,大幅度提高了日注水量。 蒋官澄 黄贤斌 贾欣鹏 罗少杰 魏怡君 杨峥关键词:酸化 降压增注 缓速酸 注水 大位移井用气泡携屑剂的研制与效果评价 被引量:3 2013年 大位移井水平段岩屑受重力作用易于在底部沉积,导致井下复杂情况发生甚至整口井报废。针对上述问题,实验室合成一种携屑剂FGC-1。室内对其进行了评价,结果表明:经FGC-1处理过的岩心润湿反转效果良好,岩心表面由亲油弱亲水转变为疏油疏水而优先和气体接触;与普通表面活性剂相比,FGC-1可使气泡持久地黏附在岩屑表面;FGC-1浓度为0.4%时,使得粒径为0.90~2.00 mm的岩屑能达到最佳携带效果;FGC-1与钻井液的配伍性好;用模拟大位移井井眼环空中岩屑携带运移情况的装置评价结果表明,在盐水钻井液中粒径为0.90~2.00 mm的岩屑有77.2%被携带到出水口位置,可见FGC-1起到了高效携带岩屑颗粒的作用。 蒋官澄 黎凌 许伟星 李颖颖关键词:大位移井 井眼净化 气泡 润湿反转 黏附性 KCl聚合物钻井液防水锁性能优化研究 被引量:21 2013年 为了能够在低孔低渗储层中应用KCl聚合物钻井液进行钻井,研究了其防水锁性能。在探讨水锁损害机理的基础上,提出了防水锁损害的技术对策,通过向KCl聚合物钻井液中加入防水锁剂FCS和油膜暂堵剂GPJ,提高该钻井液的防水锁性能,并对其防水锁效果进行了评价。岩心自吸试验表明,岩心的钻井液滤液饱和度由76.24%降至35.41%,钻井液的防水锁性能大大提高。钻井液体系优化后,钻井液滤液对岩心的侵入量和深度都明显降低,返排能力增强,岩心动态污染渗透率恢复率达到90%以上。研究表明,该提高钻井液防水锁性能的方法可行,拓宽了KCl聚合物钻井液在低孔低渗储层中的应用。 蒋官澄 张志行 张弘关键词:水锁损害 渗透率恢复率 一种酸化用无氟缓速酸的性能评价 被引量:3 2013年 针对辽河油田欢喜岭采油厂地区注水压力高、地层堵塞严重,常规土酸体系解堵效果差且有效期短等问题,用三氯化磷、有机酸和丙酮合成了一种酸化用无氟缓速酸。此缓速酸属有机磷酸类,单独使用不需复配其他HF酸或氟盐即可达到良好的降压增注效果。室内研究表明,60℃下反应48 h时,20%缓速酸溶液的溶蚀率为23.25%,缓速效果好于土酸和氟硼酸。酸液产生沉淀时的pH值为7~8,络合能力为500~600 g/L,可有效防止Fe(OH)_3、Al(OH)_3等二次沉淀的产生。天然岩心经20%缓速酸处理后的渗透率恢复值为173%,抗压强度损失为22.7%,是土酸处理的0.56倍。将缓速酸体系(20%缓速酸+3%黏土稳定剂BSA-101+0.1%缓蚀剂BSA-602+0.5%助排剂EL-11+0.1%破乳剂YBP-1)在辽河欢喜岭采油厂欢北区块现场应用两口井,注水压力降低5MPa以上,日注水量增加10m^3以上。 蒋官澄 黄贤斌 吕烛 杨峥 魏怡君 李颖颖关键词:解堵 缓速酸 无氟 注水井 辽河油田 水基钻井液用锂皂石增黏剂的合成及性能研究 被引量:5 2016年 针对天然锂皂石矿物稀缺和钻井领域亟需抗高温水基钻井液增黏剂的现状,优选了微波辅助法合成锂皂石,利用粉末X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、粒径分析对合成锂皂石进行了表征,并研究了其作为水基钻井液增黏剂的效果。结果表明,利用微波辅助法合成了纯度较高的纳米级锂皂石,其粒径尺寸主要分布在18.17~58.77 nm,平均粒径仅为29.72 nm;随着锂皂石浓度从0.3%增加到1.5%,4%膨润土基浆的黏度、切力以及动塑比均显著增大,滤失量也逐渐降低,说明锂皂石还具有一定的降滤失效果,加入1.2%锂皂石,基浆黏度可提高2.64倍,且切力和动塑比保持适中;1.5%的锂皂石能抵抗至少2.5%的钙侵和15%的盐侵;随着老化温度从80℃增加到220℃,4%基浆+1.5%锂皂石的表观黏度先减小后增大,维持在20 m Pa s以上,动切力和动塑比同样先减小后增加,但是下降幅度较为明显;在200℃,常规的有机聚合物增黏剂均失效,而锂皂石增黏剂却仍能保持很好的增黏效果。因此,合成锂皂石是一种理想的抗高温型水基钻井液增黏剂,且具有良好的配伍性。 覃勇 马克迪 蒋官澄关键词:水基钻井液 破解塔里木盆地群库恰克地区井壁失稳难题的钻井液技术 被引量:12 2011年 塔里木盆地群库恰克地区油气产层主要位于石炭系和泥盆系,岩性复杂,已完钻的几口探井钻进过程中共发生了200次井下复杂及钻井事故,严重影响了钻井工程进度、增加了钻井成本。采用X射线衍射仪、页岩线性膨胀分析仪等对该地区失稳井段的地层矿物组分及其理化性质进行了分析测试,结合泥页岩线膨胀率评价试验、滚动回收率评价试验、失稳井段岩石黏土矿物和全岩矿物分析,找到了井壁失稳的原因:①失稳井段泥页岩的矿物成分以伊利石为主,其次为伊/蒙间层、高岭石和绿泥石,缺失蒙脱石,岩样泥页岩膨胀率低;②井壁不稳定的原因主要是伊利石的分散作用;③现场所用水基钻井液体系滤液进入地层是导致井壁不稳定的重要原因之一。据此认为:采用抑制能力和封堵能力强钻井液是预防和减少该区块井壁失稳的重要措施,具体的技术对策包括:①筛选合适的防塌钻井液处理剂及体系;②分地层设计和使用钻井液体系。现场应用结果表明,防塌钻井液和分地层钻井液设计较好地满足了该地区钻井工程的实际要求,降低了井下复杂和钻井事故的发生概率,缩短了钻井周期,提高了钻井效率,节约了钻井成本,经济效益显著。 谢水祥 蒋官澄 陈勉 邓皓 李再钧关键词:塔里木盆地 石炭纪 二叠纪 井壁失稳 防塌钻井液 鄂尔多斯盆地延长组页岩气井壁稳定钻井液 被引量:27 2013年 针对鄂尔多斯盆地延长组页岩气水平井钻井过程中存在的裸眼井壁失稳问题,对该组地层进行理化性能分析,明确了导致页岩井壁失稳的主要因素,即钻井液滤液沿地层微裂缝进入地层引起伊蒙混层膨胀,岩石强度降低,为此提出了采用油包水乳化钻井液的技术对策。在此基础上,通过室内实验优选了一套页岩水平井油包水乳化钻井液。室内性能评价实验表明:该体系可加重至1.60 g/cm3,破乳电压高于800 V,抗温120℃,封堵突破压力为7.28 MPa,浸泡后对页岩强度影响较小,能够有效抑制页岩膨胀和封堵裂缝性地层,对于解决该区页岩气钻井过程中的井壁失稳问题具有指导意义。 高莉 张弘 蒋官澄 吴金桥 于小龙 李红梅关键词:页岩气 井壁稳定 乳化钻井液 延长组 鄂尔多斯盆地 低渗特低渗储层水锁损害定量预测方法 被引量:19 2012年 在低渗特低渗油气藏开发过程中储层损害严重,其中水锁损害是主要损害之一,因此建立准确、快速定量预测水锁损害程度的数学模型,对高效开发低渗透油田具有重要意义。采用线性回归分析法建立的水锁损害预测模型不能准确反映储层损害实质,预测精度较低。将常规线性回归模型转变为非线性回归模型,能够更好地反映各损害因素与损害程度间的关系;采用逐步回归法选择回归因子,建立了新的水锁损害定量预测模型,并对新模型进行了检验。结果表明,新建立的水锁损害定量预测模型预测结果准确性高,15组验证样本的预测准确率均大于80%,平均预测准确率为91.69%,可为油气层保护和储层解堵措施优化设计提供科学依据。 蒋官澄 王晓军 关键 李建成 杨鹏 郭林昊