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国家自然科学基金(51105094)

作品数:2 被引量:8H指数:2
相关作者:王博黄其涛韩俊伟丛大成许宏光更多>>
相关机构:哈尔滨工业大学南车青岛四方机车车辆股份有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术机械工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇机械工程

主题

  • 1篇运动学
  • 1篇运动学正解
  • 1篇正交
  • 1篇试验台
  • 1篇综合试验台
  • 1篇列车
  • 1篇机器人
  • 1篇加载
  • 1篇加载试验
  • 1篇加载系统
  • 1篇多自由度
  • 1篇高速列车
  • 1篇STEWAR...
  • 1篇并联
  • 1篇并联机构
  • 1篇并联机器
  • 1篇并联机器人

机构

  • 2篇哈尔滨工业大...
  • 1篇南车青岛四方...

作者

  • 1篇李明
  • 1篇王英波
  • 1篇黄其涛
  • 1篇许宏光
  • 1篇丛大成
  • 1篇韩俊伟
  • 1篇王博

传媒

  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇机电工程

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2012
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
正交并联多自由度加载试验系统研究被引量:5
2016年
针对传统的单轴加载系统无法实现对接机构组合体疲劳试验所需的多维广义力加载问题,结合六自由度并联机构的特点,提出了一种基于正交并联机构的多轴加载试验系统,并对系统结构组成、动力学关系以及系统整体控制策略等方面进行了研究。利用Newton-Euler法对加载系统静态加载和动态加载进行了动力学建模,并以此建立了广义力反解Simulink模型,实现了广义力到作动器期望输出力的解算。将解算得到的结果输入各作动器驱动力控制系统中,利用PID控制及动压反馈使各作动器响应特性达到了要求。为避免六维力传感器带来的高昂成本,系统采用基于作动器输出力闭环的整体控制方案进行了动态加载试验。试验结果表明,系统加载误差小于1%,能够实现对组合体的精确加载,为其疲劳和可靠性测试提供了精准的试验数据。
王博黄其涛
关键词:并联机构
高速列车车端关系综合试验台试验研究被引量:3
2012年
为了验证基于Stewart并联机器人的车端关系综合试验台能否满足车端关系试验的要求,进行静态定位精度、最大运动范围、运动学正解、动态跟踪特性和最大输出速度试验.结果表明,试验台最大平移运动定位误差0.1 mm,最大旋转运动定位误差0.1°,远优于车端关系试验实际需求,Stewart并联机器人运动学正解精确,可用于系统状态实时监控;动态跟踪特性中,最大幅值衰减和相位滞后均发生在Y向,分别为0.755 dB和25.92°,明显优于幅值衰减3 dB和相位滞后小于90°的要求;三向平移运动最大输出速度均能够达到0.2 m/s的要求.表明车端关系综合试验台完全能够满足高速列车车端关系试验的要求,并且具备进一步提升性能的空间.
王英波李明丛大成许宏光韩俊伟
关键词:高速列车STEWART并联机器人运动学正解
共1页<1>
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