贾艳平
- 作品数:11 被引量:89H指数:4
- 供职机构:中国石油大学(华东)更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程理学更多>>
- 南海西部油田水平井堵水技术研究
- 由于海上堵水的局限性,南海西部油田水平井堵水存在成功率低、对地层伤害大等问题。本文主要从出水机理、堵剂、配套工作液和堵水工艺等方面研究了南海西部油田水平井堵水。采用数值模拟方法研究南海西部油田水平井出水机理得知其出水方式...
- 贾艳平
- 关键词:海上油田水平井堵剂物理模拟
- 文献传递
- 测定聚合物驱油井产出液中聚丙烯酰胺浓度的新方法——超滤浓缩薄膜干燥法被引量:14
- 2007年
- 由于聚丙烯酰胺相对分子质量和水解度发生变化,常规的淀粉-碘化镉浓度检测方法已不适用于见聚油井产出液中聚丙烯酰胺浓度的检测。因此,研究了聚合物驱见聚油井产出液的处理方法,采用超滤技术,应用美国Millipore切向流超滤系统,消除了产出液中盐和表面活性剂等杂质的影响,确定了超滤浓缩薄膜干燥法测定产出液中聚丙烯酰胺浓度的方法,解决了目前现场产出液中聚丙烯酰胺浓度检测不准确的难题。结果表明,超滤浓缩薄膜干燥法测得的聚丙烯酰胺浓度的相对误差小于1.0%,满足现场检测的要求;与该方法相比,用淀粉-碘化镉法测得见聚油井产出液中聚丙烯酰胺浓度明显偏低,误差较大。
- 由庆赵福麟穆丽娜何龙贾艳平
- 关键词:聚合物驱油井产出液
- 一种低渗透油藏CO<Sub>2</Sub>混相驱受效油井气窜时间预测方法及装置
- 本发明涉及油田开发技术领域,具体涉及一种低渗透油藏CO<Sub>2</Sub>混相驱受效油井气窜时间预测方法及装置。本发明通过CMG数值模拟软件模拟建立气窜预警图版示意图,利用K‑means聚类算法确定油井的气窜时间,使...
- 孙致学闵成唐建信梁珀任允鹏赵梓平牛祥玉姜宝胜贾艳平
- 文献传递
- 离子液体用作除硫酸钡垢剂的探讨被引量:4
- 2008年
- 通过用不同性质的离子液体(1L)除硫酸钡垢,考察了离子液体的离子类型、温度、垢尺寸对除硫酸钡垢效果的影响。结果表明,离子液体(CH2CH3)3NHAl2Cl2具有较好溶解硫酸钡的能力,且溶解速率相对较快;随着温度的升高,垢尺寸的减小,除硫酸钡垢效果明显提高(温度由60℃升高至70℃,垢尺寸由600~1000μm减小至100~200μm,420min时1L(CH2CH2)2NHAl2Cl7的除垢率由5.00%增大到31.6%)。离子液体中的阳离子和阴离子类型对除垢效果亦有很大影响,极性大的亲水性离子液体(CH2CH3)3NHAl2Cl7除硫酸钡垢效果远远大于非极性大的疏水性离子液体[BMIM]PF6(同一条件下,(CH2CH3)3NHAl2Cl7的除垢率为22.45%,而[BMIM]PF6仅为0.47%);同时,离子液体(CH2CH3)3NHAl2Cl7除碳酸钙垢效果也比较明显,而除硫酸钙垢效果较差。
- 汪庐山由庆赵福麟王业飞穆丽娜贾艳平
- 关键词:离子液体除垢剂硫酸钡
- LB-01液体堵剂在模拟孤岛油田馆5地层条件下性能评价
- 2007年
- 针对孤岛油田中二北馆5单元含水大幅度上升,开展了模拟该单元地层条件下的室内实验研究。单管岩心封堵实验结果表明:LB-01液体堵剂对高、中、低渗岩心均具有良好封堵性能和残余阻力系数RRF,对注入参数进行了评价,发现随注入段塞的增加、注入浓度的增大,封堵性能逐渐增强,小段塞高浓度堵剂的封堵率和耐冲刷能力更强;通过双管并联岩心分流实验,发现低渗岩心分流率从封堵前的10%左右上升到70%,说明该堵剂具有良好的分流能力。
- 陈辉宋岱锋贾艳平张岩许浩伟
- 关键词:封堵率残余阻力系数
- 一种低渗透油藏CO<Sub>2</Sub>混相驱受效油井气窜时间预测方法及装置
- 本发明涉及油田开发技术领域,具体涉及一种低渗透油藏CO<Sub>2</Sub>混相驱受效油井气窜时间预测方法及装置。本发明通过CMG数值模拟软件模拟建立气窜预警图版示意图,利用K‑means聚类算法确定油井的气窜时间,使...
- 孙致学闵成唐建信梁珀任允鹏赵梓平牛祥玉姜宝胜贾艳平
- 孤岛油田聚驱后聚合物微球调驱提高采收率研究被引量:43
- 2008年
- 在模拟孤岛聚驱后油田条件下,在70℃考察了两种聚合物微球在10g/L盐水中的形态变化及岩心封堵、调驱性能。一种是乳液、微乳液聚合法制备的纳米级聚合物微球(纳米球),在盐水中浸泡14天后粒径增至100~1200nm。另一种为用分散聚合法制备、具核壳结构的微米级阳/阴离子聚合物微球(微米球),在盐水中初始粒径2~5μm,7天后形成几十至几百微米的微粒聚集体。分别在高、中、低渗岩心中注入0.3PV用孤岛污水配制的1.5g/L纳米球液,在低渗(0.42μm^2)岩心中注入溶胀15天的纳米球液时封堵率最高(40%)。相同浓度的一种微米球液在中渗(1.7μm^2)、高渗(4.8μm^2)岩心的封堵率为76%(0.3PV)、86%(0.4PV)。注入0.3PV溶胀15天的0.5g/L纳米球+1.5g/L微米球污水液后,并联高渗(5.3μm^2)、低渗(1.2μm^2)岩心组中高渗岩心分流率由82%逐渐降至10%。用此复合微球液驱替水驱、聚驱后岩心剩余油,浓度0.5g/L+2.0g/L、注入量0.3PV时提高采收率13.54%,浓度或注入量增大时提高采收率幅度增大。此体系的试验已在有8口油井的井组顺利实施。图7表1参6。
- 宋岱锋贾艳平于丽陈辉王涛林桂华
- 关键词:聚合物驱后提高原油采收率胜利孤岛油田
- 堵剂聚乙烯亚胺冻胶成冻影响因素研究被引量:19
- 2007年
- 研究了聚乙烯亚胺(PEI)交联的聚合物强冻胶(强凝胶)的成冻性能。成冻液用4.0g/LNaCl盐水配制。组分选择结果如下:从冻胶90℃、2个月稳定性考虑,在4种聚合物中,M=8.0×10^6、HD=5%的HPAMDF800最好,M=1.5×10^4的PEIQL1001-C3好于M=3×10^3的QL-1001-C1。发表了DFS00/QL1001-C3体系在75℃、90℃、105℃下的成冻时间(形成G级凝胶的时间)等值图和突破真空度(冻胶强度)等值图,及1.5%/1.2%、1.2%/0.6%、0.9%/0.3%的DF800/QL-1001-C3体系在3个温度下的2项性能数据,表明PEI冻胶的成冻规律与一般冻胶相同,即聚合物、交联剂用量增大,成冻温度升高,则成冻时间缩短,成冻强度增大。pH值6~7时成冻时间较短。配液盐水中NaCl浓度由5.0g/L增至30g/L时,1.2%/0.6%体系成冻时间延长,成冻强度下降。碳酸钙、石英砂对该体系的成冻性能无影响。PEI毒性小,推荐该体系用于海上油田堵水调剖。图8表4参7。
- 贾艳平王业飞何龙赵福麟
- 关键词:强凝胶堵水调剖剂成胶性能海上油田
- 胜利油田水平井开发技术发展与应用
- 胜利油田攻关配套了水平井适应性筛选、精细三维地质建模、剩余油分布定量研究、水平井轨迹及生产参数优化和水平井经济技术政策界限等6项水平井地质优化设计。针对不同类型油藏特点及剩余油分布特征,攻关形成了屋脊式断块、底水块状、稠...
- 郭迎春贾艳平牛祥玉
- 关键词:油藏开发水平井工程应用
- 文献传递
- 孤岛油田荧光示踪剂井间监测试验被引量:4
- 2008年
- 选择特征波长为450nm的荧光物质作为示踪剂来寻找油水井间的窜流通道,通过静态吸附试验计算出荧光示踪剂在岩石中的吸附损失量和估算试验区块地下水体体积,从而计算出注水井所需的示踪剂用量。现场试验注入267m3浓度为15mg/L的荧光示踪剂溶液,历时40h,从15N9注水井注入后,在对应的14口生产井上取水样进行检测,结果表明其中4口井间存在高渗透带或窜流通道。在15N9井调剖后,注水压力由6.0MPa上升到12.5MPa,对应生产井平均单井日增油3.5t,含水下降9.55%。
- 宋岱锋陈辉贾艳平杜建伟韩鹏张岩
- 关键词:井间监测窜流剖面调整