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屠浩

作品数:6 被引量:26H指数:3
供职机构:武汉科技大学耐火材料与冶金省部共建国家重点实验室更多>>
发文基金:湖北省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:冶金工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇冶金工程

主题

  • 4篇精炼
  • 3篇钢包
  • 3篇吹氩
  • 2篇底吹
  • 2篇底吹氩
  • 2篇顶枪
  • 2篇真空精炼
  • 2篇透气砖
  • 2篇喷吹
  • 2篇物理模拟
  • 2篇钢包精炼
  • 2篇RH真空
  • 2篇RH真空精炼
  • 1篇水口堵塞
  • 1篇水口结瘤
  • 1篇水力学模拟
  • 1篇水模
  • 1篇水模拟
  • 1篇喷吹工艺
  • 1篇皮下气孔

机构

  • 6篇武汉科技大学
  • 4篇武汉钢铁股份...

作者

  • 6篇屠浩
  • 5篇李光强
  • 5篇郑万
  • 4篇朱诚意
  • 3篇沈星
  • 3篇卢凯
  • 1篇谷继刚
  • 1篇吴振华
  • 1篇杨运超
  • 1篇徐云龙
  • 1篇张战
  • 1篇贺志鹏

传媒

  • 1篇钢铁研究学报
  • 1篇特殊钢
  • 1篇过程工程学报
  • 1篇炼钢
  • 1篇工程科学学报

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
250t钢包底吹氩卷渣和钢液裸露的模拟被引量:8
2014年
针对某钢厂250 t钢包底吹氩气过程进行水模型实验和数值模拟,考察了吹气量和渣层厚度对卷渣行为和吹气量、渣层厚度及透气砖透气性能对钢液裸露面的影响,分析了卷渣形成机理.结果表明,吹气量对卷渣形成具有决定性作用,吹气量控制在0.96 m3/h(对应实际流量69 m3/h)以下可避免卷渣;随着吹气量的增加,钢液裸露面积逐渐增大,当吹气量达到0.70 m3/h时,钢液裸露面积百分比约达14%,继续增大吹气量,其增加幅度变缓;随着渣层厚度的增加,临界卷渣吹气量和钢液裸露面积逐渐减小,以37 mm(对应实际渣厚150 mm)厚渣层覆盖,可有效防止钢液二次氧化;透气砖堵塞对钢液裸露面积影响较大,顶部钢液形成两不同大小的裸露亮圈,并加重对包壁耐材的冲刷与侵蚀,降低钢的洁净度.工艺优化后,钢包水口结瘤率降低至0.1%以下,且可降低生产成本.
郑万屠浩李光强程辉武朱诚意谷继刚
关键词:钢包精炼底吹氩卷渣
酸溶铝含量对硅镇静钢夹杂物特征及水口堵塞的影响被引量:2
2014年
通过500gMoSi:电阻炉熔炼试验考察了酸溶铝Als含量对硅镇静钢中夹杂物形貌、组成、数量及熔点的影响,并对KR铁水预处理一BOF-吹A卜LF—CC流程现场水口残留物进行微观观察,探讨了夹杂物堵塞水口的机理,提出了硅镇静钢中铝含量的合理控制范围。结果表明,随Als含量增加硅镇静钢的夹杂物熔点升高,夹杂物数量减少;观察水口残留物为低熔点夹杂物镶嵌高熔点夹杂物,高Als钢中固态夹杂物以熔融态夹杂物为粘结剂聚集而粘附水口;钢液中Als含量控制在0.003O%~0.0075%不会生成皮下气孔、不易水口堵塞。
郑万沈星李光强朱诚意吴振华屠浩卢凯
关键词:水口结瘤皮下气孔
250t钢包吹氩夹杂物去除的水力学模拟被引量:1
2013年
以分散的有机液滴模拟夹杂物碰撞、聚合、长大,采用水力学模型研究了250t钢包吹氩工艺参数、变流量吹氩方式及透气砖透气性能变化对夹杂物去除效果的影响。结果表明:吹氩最初0~8min去除夹杂物效率高,夹杂物去除率达到40%~50%,吹氩28min夹杂物去除率达到70%以上;在20~50、60-85m^3/h的吹气流量内各有一个最佳去除夹杂物吹氩流量,分别为30和67m^3/h,且67m^3/h吹氩量的去除夹杂物效果更好;变流量67m^3/h(0-8min)+30m^3/h(8-28min)吹氩模式夹杂物去除率达到80%以上,优于恒定流量吹氩模式;夹杂去除率随着透气砖堵塞面积增加明显降低。
郑万沈星杨运超李光强卢凯屠浩朱诚意
关键词:钢包底吹氩透气砖水力学模拟
RH喷吹参数对循环流量和均混时间影响的物理模拟被引量:6
2017年
以某厂300tRH真空精炼装置为研究原型,建立1∶6.5的水力模型对RH喷吹精炼工艺进行物理模拟。研究了喷吹位置、喷吹气量及驱动气体流量对循环流量和均混时间的影响。结果表明:不同喷吹气量、驱动气体流量条件下,获得大循环流量和短均混时间的最优喷吹位置不同。较小的喷吹气量(2.98~3.53m3/h)或者较小的驱动气体流量(0.93~1.02m3/h)时,宜采用低顶枪枪位(153.8mm)喷吹;喷吹气量大于3.91m3/h或者驱动气体流量大于1.12m3/h时,宜采用真空槽底部喷吹角度120°的侧喷嘴喷吹。顶枪与侧喷嘴复合喷吹有利于提高RH喷吹工艺的适应性及循环效率。
郑万贺志鹏李光强屠浩张战
关键词:RH真空精炼均混时间物理模拟
RH真空精炼喷吹工艺参数优化的物理模型研究
RH真空精炼技术随着冶金功能不断完善及低碳、低硫高性能钢纯净钢的需要,RH真空精炼工艺的应用得到了稳步的发展。作为其中一个重要的发展方向, RH精炼装置内的顶枪喷吹(喷粉)工艺有效地解决了常规工艺难以实现的高纯净钢的钢水...
屠浩
关键词:RH真空精炼工艺参数物理模型
文献传递
250t钢包底吹氩精炼工艺优化的物理模拟被引量:3
2014年
以250t底吹氩钢包为原形,根据相似原理进行水模型实验,研究了不同透气砖布置参数、吹氩量、加料位置及透气砖透气性能变化对精炼效果的影响.结果表明:0.75R(透气砖在距钢包底部中心为0.75倍钢包底部半径R的位置)的双透气砖布置较0.64R、0.5R混匀时间短,但对包壁的冲刷严重;双透气砖大夹角(135°、180°)布置比小夹角(45°、90°)混匀时间短,0.64R-180°的双透气砖对称布置方案最优.在透气砖上方或双透气砖连线中垂线区域内添加物料,混匀时间最短;吹气量控制在67~70m3/h之间,可充分利用气体的搅拌能量,满足混匀时间短且不会产生卷渣的洁净钢精炼要求;透气砖堵塞较双孔正常吹气混匀时间延长,顶部钢液形成两个大小不一的裸露亮圈,并加重对包壁耐材的冲刷与侵蚀,降低钢液的混均效果及钢的洁净度.
郑万屠浩李光强沈星徐云龙朱诚意卢凯
关键词:钢包精炼吹氩水模拟
共1页<1>
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