徐涛
- 作品数:9 被引量:88H指数:5
- 供职机构:海洋石油高效开发国家重点实验室更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程金属学及工艺更多>>
- 人工井壁防砂在渤海油田适用性分析及效果评价被引量:6
- 2021年
- 人工井壁防砂技术不需要找刺漏点且不影响原井防砂通径,在筛管刺漏出砂井的治理中应用逐年增多。为了研究人工井壁防砂技术的适用条件以及影响其施工效果的因素和权重,对渤海油田17口生产井人工井壁防砂技术应用情况进行总结,梳理了地质因素、原井参数、施工参数以及生产制度等4大影响因素,利用灰色关联度分析方法将不同的影响因素对产能恢复的影响进行权重分析。分析结果表明:影响因素权重依次为含泥质量分数>施工流速=防砂段筛管容积>生产压差>防砂段长度>铺砂浓度;对于采用人工井壁防砂技术治理的筛管破损井应严格分析其适用性,储层含泥质量分数影响人工井壁防砂效果的敏感性较大,特别是针对储层含泥质量分数大于20%的井应慎重选择;大排量高流速挤注充填会破坏原井筒近井地带防砂方式,人工井壁防砂作业建议以小排量低砂比进行。所得结论可为人工井壁防砂技术的普及提供理论支持。
- 袁伟伟张启龙贾立新贾立新闫切海
- 关键词:人工井壁防砂覆膜砂出砂井
- 海上油田生产井口抬升原因分析及对策研究被引量:17
- 2017年
- 井口抬升现象危害十分严重,影响油井正常生产寿命和产量,甚至导致油气井关停,同时对井控风险极大。在介绍H1井井身结构和固井工艺的基础上,采用WellCat软件建立了井口抬升分析模型,基于井筒温度剖面和自由套管热载荷伸长量模拟计算了井筒抬升量,并结合抬升原因给出了复产措施。分析结果表明:H1井井口抬升的主要原因是?244.48 mm套管自由段过长,产量升高后,在热应力作用下套管伸长,产生上顶力导致了井口抬升现象。给出了3种有效的复产措施:即对自由套管段挤水泥封固、限定产量生产及生产管柱采用隔热油管。可为解决稠油热采井的井口抬升问题提供了参考。
- 龚宁李进陈毅贾立新徐涛
- 关键词:温度效应热应力产液量
- 渤中19-6构造下部钻具组合动力学特性被引量:2
- 2018年
- 渤中19-6构造深井钻探时,Φ406.4mm井眼利用PDC和PowerV钻具组合钻进到2841m处,出现了扭矩增加、悬重降低的复杂情况,起钻后发现马达上活塞套筒与直壳体连接处发生断裂,严重耗损钻井工期与费用。为揭示下部钻具组合局部应力分布,基于Abaqus有限元分析软件建立了下部钻具组合-钻头-地层三维有限元模型,利用真实井下工况参数、采用显式时间积分法进行模拟求解,分析了下部钻具组合受力情况。结果表明,马达上存在应力集中点,应力随时间呈现周期循环往复状态,符合疲劳破坏的特征,且集中点基本与断裂位置重合,验证了本模型的准确性。该模型对于渤中构造深井的下部钻具组合动力学分析具有一定的指导意义。
- 谢涛邓建明张磊袁伟伟岳明徐涛
- 关键词:钻具组合动力学有限元
- 稠油热采井防砂筛管失效机理及完整性研究被引量:5
- 2021年
- 目的防止热采井筛管损坏,延长热采井防砂有效期。方法基于有限元理论,分别针对基管和外保护套,开展热采井优质防砂筛管在不同热应力补偿器及其安放间隔条件下的完整性研究,并开展室内实验,探究筛管在腐蚀、冲蚀共同影响下的失效规律。结果目前现场所使用的热应力补偿器设计基本满足防砂筛管基管的力学完整性需求,但无法保证外保护套的力学完整性,无法避免筛管的热应力损坏,建议在热应力补偿器设计时应充分考虑外保护套的受力状态及变形情况。纯高流速流体冲刷对管材本体无破坏作用,却对冲蚀-腐蚀环境中腐蚀产物膜具有冲刷破坏作用,冲蚀-腐蚀迭加条件是筛管冲蚀损坏的主要因素。结论合理的热应力补偿器加放及筛管材质选择,有利于提高筛管完整性,延长防砂有效期。
- 贾立新贾立新陈毅陈彬陈毅
- 关键词:热采井防砂筛管热应力冲蚀完整性
- 渤海油田水平井出水规律特征及影响因素被引量:34
- 2019年
- 针对渤海油田水平井高含水问题,以某典型高含水油田为例,统计121口水平生产井,采用单井含水率曲线法进行渤海油田水平井出水规律及关键影响因素研究。结果表明,渤海油田水平井出水规律主要归纳为凸型、直线型、S型和凹型等4种类型,以凸型为主。从影响出水的地质油藏因素、工程因素和开发生产因素出发,采用灰色关联度分析法,深入分析了避水高度、渗透率级差、油水黏度比、采液强度、水平段长度等关键影响因素对出水的重要性等级,同时考虑数据处理方法的影响,明确了不同出水规律类型的主控因素及成因。研究成果可指导新井控水设计,为水平井稳油控水措施的制定提供依据,对进一步提高水平井开发效果意义重大。
- 李进龚宁龚宁张启龙袁伟伟徐涛
- 关键词:含水率影响因素水平井渤海油田
- 渤海油田水平井出水特征及控水效果评价方法被引量:34
- 2019年
- 针对渤海油田水平井出水特征认识不清和控水效果难以有效评价的问题,基于单井含水率曲线法,运用统计学、灰色关联度分析理论等,对渤海油田水平井出水规律及特征进行了研究,提出了相应的开发对策,建立了以等效增油量和平均增油速率为指标的控水效果量化评价方法。结果表明:渤海油田水平井出水规律主要归纳为S型、凹型、凸型、直线型等4种类型,以凸型为主,S型和凹型具有相对较长的无水采油期;影响水平井出水的主要因素包括避水高度、渗透率级差、采液强度、油水黏度比和水平段长度,其中,避水高度和水平段长度是影响凸型、S型水平井的主要因素,采液强度是影响凹型、直线型水平井的主要因素。实例应用表明,水平井出水规律主控因素分析可为控水方案优化提供方向,控水效果量化评价方法可有效评价水平井控水效果,对解决渤海油田高含水问题具有重要意义。
- 龚宁李进李进张启龙徐涛
- 关键词:含水率控水水平井渤海油田
- 热采水平井出砂段套管变形及屈曲风险分析
- 2024年
- 针对储层出砂对热采井套管变形及稳定性影响的问题,开展了高温蒸汽对稠油储层岩石性质的影响试验;结合传热及热-固耦合理论,建立二维套管-水泥环-地层和三维套管屈曲模型,分析了注热过程中储层出砂对套管变形及屈曲的作用机理,并对比了不同出砂程度对套管变形和屈曲的影响规律。分析结果表明:储层出砂时,套管同时受热应力及周向非均匀地应力作用而产生内壁屈服,随着出砂区域增大,塑性变形逐渐增大;当出砂加剧导致地层亏空时,出砂段套管受储层岩石支撑作用减弱,注热形成的轴向热应力存在导致套管屈曲的风险;注入蒸汽温度为350℃条件下,地层亏空段小于3 m时套管没有屈曲风险;地层亏空段为4 m时,注热过程中套管轴向力达到临界屈曲载荷4 876.9 kN,对应临界屈曲温度为304.9℃,存在屈曲风险,且随着地层亏空段长度的增加,出砂段套管发生屈曲的临界载荷和对应温度均明显降低,屈曲风险加剧。研究结果可为热采井防砂设计及套管选型提供理论指导。
- 肖遥李进李进袁伟伟徐涛
- 关键词:热采水平井出砂套管变形屈曲有限元
- 海上热采井钻井液储层保护技术被引量:5
- 2018年
- 渤海油田稠油资源丰富,热采是稠油开发的主要手段,为适应特殊热采开发环境,充分利用非常规稠油特点及高温注热工艺特性,降低成本,开展稠油热采井钻井液储层保护技术研究顺应形势需求。以渤海旅大5-2N稠油热采井为例,结合油藏独特的物理性质,分析潜在敏感性损害因素,通过强抑制剂优选、热降解性能评价、密度优化、封堵剂优化和储层保护性能评价,形成了适合稠油热采水平井的改进型钻开液体系。该体系抑制性强,与地层流体配伍性良好,高温条件下降解产物为黑色碳,岩心渗透率恢复值大于85%,具有良好的储层保护效果,同时可降低成本40%。
- 许杰许杰董平华谢涛徐涛
- 关键词:稠油热采井储层保护钻井液高温
- 旅大特稠油储层新型完井液体系的构建与评价
- 2024年
- 旅大A油田是一个埋藏浅、油质稠、储量大的典型重质特超稠油油藏,热采开发是其有效的开发方式。稠油油藏在储层物性、流体性质及开采工艺方面与常规油藏存在较大差异,现有常规水基完井液体系无法满足需求。针对该油田稠油热采工艺,充分考虑稠油油藏储层特性、稠油预防乳化增稠和降黏促排的新需求,开展新型完井液体系的构建。通过抑制性、降黏助排性、配伍性及热采高温环境下储层保护效果的评价,建立起适用于稠油的新型有机胺完井液体系。该体系在提升稠油热采井开发储层保护效果的同时,降低完井液综合成本,为渤海油田稠油开发提质增效提供有力保障。
- 徐涛李君宝李进李进张帅
- 关键词:完井液稠油油藏热采储层保护